安阳昌泰纺织高投入技改新型纺纱设备占八成
日前,中国工程院院士梅自强在安阳昌泰纺织(集团)公司考察时说:“采用新型纺织设备是用新技术、新工艺、新装备改造传统纺织业、进行自主创新的有效途径。在这方面,昌泰的做法值得推广。”据了解,安阳昌泰纺织公司近年来注重提高科技贡献率,加大技改投入。从2001年开始,公司先后投入技改资金5亿多元,对原有设备进行技术改造和优化配置,使先进的清梳联、高速并条、精梳机、转杯纺、自动络筒等国内外新机型占到设备总量的80%,精梳纱的比重达75%,无卷化率达70%,全部实现无结头纱,万元产值能耗降低4.08%。
公司引进了瑞士BT923转杯纺生产线,每台日产量为5吨,比原设备提高4倍,有效地利用了回花资源。去年,公司淘汰了圆盘式抓棉机和成卷清棉机,更换成清梳联生产线,并采用具有国际先进水平的JF1204新型梳棉机。此举缩短了工艺流程,减少了棉结杂质,提高了分梳效果,台日产量提高了1倍多,与原设备相比,厂房占地减少1/2,万锭用工减少50~80人,含尘量降低62.5%,改善了工作环境,降低了劳动强度。
公司还注重对关键工序设备进行更新改造,增添了瑞士RSB-D35C高速并条机,有效地衔接了上下工序,保证了熟条和成纱质量稳定,生产效率较一般并条机提高10%~20%。公司每年有计划地增添自动络筒机,自络设备比重已达到5台/10万锭,目前他们使用的ESPERO型自动络筒机,与传统的槽筒机相比,生产效率提高10%~15%,单机效率提高5~6倍。为解决棉花中的“三丝”问题,公司今年又购进异纤清除机,取消了拣花工序,保证了产品质量稳定,年节约人工费用180多万元。
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编辑:黄