张家港金陵纺织公司分层次治理污染效果好
2007年4月,随着最后一台10吨锅炉的轰然倒塌,张家港市金陵纺织有限公司结束了自产自用蒸汽的历史,开始统一使用保税区管道蒸汽。这是金陵纺织有限公司在节能减排、推行清洁生产方面采取的一个重大举措。
碱污染一直是生产中的一个难题。金陵公司在制订应对措施时,采取了分层次治理的办法,第一层是以废治废,用碱性丝光退浆废水作除尘器来治理锅炉的烟道气。花岗岩水膜除尘是目前普遍采用的一种燃煤炉烟道气治理方法,如果使用河水或自来水,对水资源浪费比较大。而利用碱性丝光退浆废水,每天可节约井水400吨,每年节约水费11.52万元。如果加上废水处理费用,每年可为公司节省50多万元。第二层次是变“丢弃旧碱换新碱”为“集中收集,回收利用”。公司根据面料颜色深浅的不同对碱液要求的不同,对符合要求的旧碱集中收集,回收再利用。仅使用碱这一项,一年就可节省8.91万元。另外中和10吨碱需用酸11吨,未采取回收碱之前每天用酸达6吨左右,回收后降到2吨以下,一年又可节约60万元。
染色车间是水、电、汽消耗大户。2005年上半年,金陵纺织公司重点对染色车间的水、电、汽的使用进行了控制。在用水方面,改变工艺流程,淘汰溢流水洗染色法,在不增加劳动强度的前提下,达到合理利用水资源的目标。用电方面,车间结合实际,合理制订生产计划,尽可能避开峰电时段用电。在用汽方面,车间规范了锅炉工操作,保证汽量充足。此外,机电工加强巡回检修工作,防止因设备使用不当或设备故障造成水、电、汽的浪费。2005年下半年,染色车间进一步在用水上做文章。染色车间对上水设备进行了技改,可以从河里直接取水,不用长江水。此项技改在满足了生产需求的同时降低了成本。
今年年初,金陵纺织公司又制订了一系列降本增效指标,各车间在节能减排方面都取得了明显效果。今年1~6月份,染色车间生产成本下降310元/吨,增效50万元。织布车间生产效率提高5.8%,与去年相比制造费用下降0.08元/米,增效66万元;水、电、汽、机配件、浆料消耗下降0.065元/米,增效57万元。