仪征化纤短纤动力装置有的放矢降低蒸汽消耗
企业名称:中国石化仪征化纤股份有限公司
小组名称:短纤生产中心动力装置二区热冷空QC小组
课题名称:降低低压蒸汽消耗
活动效果:通过QC小组活动,公司低压蒸汽消耗从原来2.5万吨降到0.68万吨,全年节约蒸汽1.82万吨,实现经济效益223.86万元。同时消除了多余闪蒸汽排放所造成的环境热污染。
2005年,仪征化纤公司全年低压蒸汽消耗量为2.5万吨,比2004年降低了2.15万吨。这一成果主要是由于在2005年热冷QC小组活动中,综合利用回收高温冷凝水,一方面用于替代低温除盐水作为减温减压器的减温水;另一方面用于采暖系统中补充水和浴室洗澡水,从而减少低压蒸汽消耗。短纤生产中心动力装置二区热冷空QC小组在对上年的成果进一步落实的同时,加强管理,进一步降低了低压蒸汽消耗。
热冷QC小组分析认为,企业低压蒸汽消耗高的主要原因是:冷冻岗位在过渡季节未使用新、老系统跨接;空调岗位未使用一次回风;空调岗位未使用低品位冷却水热能作热源;空调岗位蒸汽和冷冻水混合使用。
他们有针对性地采取了措施。首先,在冬季,空调岗位使用低品位冷却水热能作热源。总结一区空调岗位在冬季利用35℃冷却水作为一级表冷器热源的经验,投用后,既降低低压蒸汽消耗,又对一级表冷器进行了湿保养。同时,他们还对冷却水管道与冷冻水管道进行了跨接改造。
其次,空调岗位禁止蒸汽和冷冻水混合使用。他们综合检查并处理了蒸汽和冷冻水调节系统存在的问题,确保调节系统处于完好状态。在夏季,禁止开蒸汽阀。过渡季节,根据生产用户情况进行调节,保证纺丝装置产品质量,禁止蒸汽和冷冻水混合使用。在冬季,由于纺丝装置生产现场温度高,不需要25℃风温,但是蒸汽阀门常出现内漏,浪费低压蒸汽。因此他们对环境空调蒸汽系统进行了改造,切断环境空调蒸汽和冷凝水管道。为了充分使用热能,他们对部分冷凝水管道进行改造,将高温冷凝水由原来回热力水箱改为直接进入环吹空调喷淋水箱,提高喷淋水温,降低蒸汽消耗。
第三,根据环境气温变化尽量使用一次回风。在夏季,当环境气温低于室内温度时,尽量使用室外新风,降低用冷负荷,定期清扫空调吸风口;在冬季,当环境气温低于室内温度时,尽量使用一次回风,降低热负荷。他们针对新纺丝空调机组存在的弊端进行了改造:新纺丝空调机组AC401和AC402吸风口与墙体有很大的漏洞,经常把现场高温气体反复吸入机组,在夏季消耗大量冷冻水,因此将漏洞封堵,便于利用新风。在空调机组上增加风门,冬季时可以多利用室内暖风,降低蒸汽消耗。这两次改造,减少了制冷机组开机时间,做到晚开早停,充分降低蒸汽消耗。空调岗位要求环吹风温在极限运行,冬季低限运行,夏季高限运行。
第四,冷冻岗位充分使用新、老系统跨接。老系统主要是过渡季节运行单效机组,所消耗的是热力岗位回收闪蒸汽,通过新老系统跨接,供9万吨纺丝装置空调机组使用。将冷冻水跨接操作程序列入岗位《作业指导书》,操作人员按规程操作,利用单效制冷机组消耗回收闪蒸汽。这些措施实施后,2006年公司低压蒸汽消耗量为0.68万吨,比2005年节约1.82万吨,实现经济效益223.86万元。由于回收高温冷凝水和闪蒸汽,企业既节约了大量热能源,又减少了多余闪蒸汽排放所造成的环境热污染,还充分利用了环境资源。