苏州:数万企业自觉投身减排行动
节能、降耗、减排、增效,既是国家产业政策的明确要求,也是我市广大企业自身生存、发展的现实需要。近年来,我市一方面大力打出污染源源头控制“组合拳”,严格对排污企业的现代化科学监管,同时开展每年雷厉风行的环保专项行动,在全社会形成了“违法排污、露头就打”的高压态势。这一良好的社会氛围促使排污企业迅速转变观念:变“要我减排”为“我要减排”。
□菊花味精:调优结构COD年减排550吨
□国华太电:采用先进装置年减排硫2万吨
□富士莱包装:吨纸耗水从60吨减至0.8吨
□恒力集团:水热综合利用年节标煤8万吨
去年和今年,我市都有“排污大户”自发地向社会发出倡议:从自身做起,从现在做起,节能减排。全市数万家企业纷纷响应,主动投身到节能减排大行动之中,并且各有高招,让污染减排工作既轰轰烈烈又实实在在。最新统计资料显示,今年我市将新增循环经济试点100家,新增通过ISO14000环境管理体系认证企业600家,新增通过清洁生产审核企业180家……污染减排得到有力的支撑。下面就撷取几个实例——
案例:菊花味精
江苏菊花味精集团有限公司主要产品为菊花牌味精、氨基酸和蛋白饲料,下属有味精厂、热电厂、氨基酸厂和污水处理厂四个成员厂。该企业于2002年通过ISO14001环境管理体系认证,2004年通过了清洁生产审核验收。
作为张家港市的重点水污染企业、COD排放大户,多年来,该企业不断加强废水治理力度。1998年,投资3500万元新建了污水处理厂,采用SBR生化工艺处理味精废水,并于当年12月通过了太湖流域废水治理达标排放验收;2005年投资2500万元,采用了蒸发浓缩处理高浓度味精废水,实现了氨氮治理达标排放;2006年关闭了其属下的味精一厂,使产量由2005年的3.5万吨减少到3万吨,并着手对废水实施深度治理,进一步降低COD排放浓度;2007年3月底,关闭了味精二厂的前道设施,改为外购谷氨酸生产味精,进一步大幅削减污染物产生总量,同时积极实施氨基酸清洁生产,对脯氨酸离交工段采用液碱替代液氨工艺,大幅减少脯氨酸废水氨氮产出量。经测算,到今年底,该企业的COD排放量,可在2006年的基础上减排550吨。
案例:国华太电
国华太仓发电有限公司总装机容量为1200MW,由两台600MW超临界机组构成,分别于2005年11月8日和2006年1月20日投产发电。
该企业从投产发电以来,在国内率先实现了烟气脱硫、脱硝系统与主机的同步运行,工程项目顺利通过国家环保“三同时”验收。“大型火电厂烟气脱硫脱硝成套关键技术的开发与应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖。目前,机组的供电煤耗水平明显优于全国同类型机组的平均水平,各项节能、环保指标均优于国家标准,与非脱硫电厂相比,二氧化硫年排放量可减排2万吨。2007年3月,该企业两台机组的脱硝装置正式投入使用,脱硝效率均能达到设计值的80%%,平均排放浓度为102mg/N m3,仅为国家许可排放标准的23%%,与非脱硝电厂对比,年减排1.28万吨。
在确保机组安全运行的同时,该企业一直致力于通过技术升级实现节能、减排、增效,当前已将凝结水变频节能改造、废水系统回收利用改造、生产照明系统节能改造、电厂运行实时监测分析系统等项目列为实施计划,力争进一步节能、减排、增效。
案例:富士莱包装
常熟市富士莱包装材料厂主要分为造纸和涤纶纤生产线两个产区,年产量分别为2万吨和2.5万吨。该企业从2003年搬迁建厂起,就一直致力于科技创新,力争赢得企业生存和发展的空间。
众所周知,造纸行业需要排放高浓度的废水,是环保部门重点控制的重污染行业,该企业从2003年起,就与南京林业大学制浆造纸机械研究所合作攻关,探索以废纸为原料生产纱管纸、包装纸生产过程废水循环利用的新技术,经过4年的探索创新,200多万元的投入,这家造纸行业中的“小不点”,终于有了“大收获”:研发成功了“动态平衡短流程循环废纸浆废水零排放清洁生产技术”,既有效地减少了污染排放,又提高了造纸生产能力和资源利用率。
据了解,该企业生产过程中产生的废水,包含着大量细小纤维、填料、助剂等,在循环回用一段时间后,这些物质的浓度达到某一个水平就会趋向稳定,形成制浆造纸生产用水各种物质浓度的动态平衡。采用新技术对旧工艺进行改造后,以吨纸的生产成本来测算,废纸原料消耗量从1.38吨下降到1.26吨,耗水量从60吨下降到0.8吨(这些指标数据大大优于国家规定的相关标准),同时耗煤量也降低了30公斤,电耗降低了40多度,此外,造纸机生产能力也从1300吨/月提高到1800吨/月。由于造纸废水实现了“零排放”,该企业仅废水处理开支一项,每年就可以减少支出138万元,而每年增加的经济效益更是高达400多万元。
案例:恒力集团
恒力集团有限公司位于吴江市盛泽镇,是一家以纺织为主业的大型民营企业,该企业年耗煤78万吨标准煤,节能、减排潜力巨大。围绕节能减排目标,今年以来,该企业一方面通过苏州市节能技术服务的能源审计,明确节能减排的主要路径;另一方面,又依托清华大学雄厚的技术实力,为该企业的组团式水、热、能综合利用提供有效的实施技术和解决办法。近日,从该企业获悉,通过科学的管理办法及相应的技术改造,这家企业的内部废水已经实现了“零排放”,同时还初步形成了化纤企业水、热、能综合利用先进模式,经测算,每年可节约标准煤消耗8万吨,节能减排成效十分可观。