长汀祥鸿纺织节能减排 年节省支出160多万
长汀祥鸿纺织有限公司坚持节能优先的方针,对耗能主体进行技术改造,更新设备,使节能减排取得显著成效。据初步测算,该企业每年可节省支出160多万元。
长汀祥鸿纺织有限公司目前拥有5万纱锭、1万线锭,有员工1300多人,去年生产布1800万米,纺纱9000多吨,总产值达1.6亿元。据统计,企业年耗无烟煤5000吨,耗电3000万度,能源消耗占生产总成本的15%。为降低能耗,今年初,该企业成立能源管理组织机构,制定计划,明确职责,投资近300万元,分二期实施《祥鸿节能减排系统控制工程》方案,对细纱等耗电主体进行技改,节能减排。细纱机在纺织机械中年耗电量最大,去年8月,该企业先期试安装了8台纺织专用智能变频器,该设备能根据纺织厂的高温、高湿、飞花多等特殊环境和纺纱的工艺要求,自动调整到最佳锭速,达到减少断头提高单产的目的。单台细纱机年可节电8695度。技改完成后,全厂128台细纱机年可节省支出60多万元。空气调节是纺织厂的重要环节,空调用电占全厂用电的20%。为降低能源消耗,根据不同季节、不同气候条件向车间提供不同的风量,该企业对10台空调风机改装了变频调速器,使风机实行了无级变速,节电效果达40%,全厂10台风机年节电28.1万元。
该企业牢牢遵循“科技节能”宗旨,推广新技术新工艺,对1984年投入使用的老锅炉进行报废,已新建2台4吨锅炉,采用国家重点推广的最佳节能项目“锅炉双人字形宽煤种节能炉拱技术”,并辅之相应的配风方式,安装变频器,使炉渣中的残碳全部燃烧干净,该项目年节煤1200吨,节电153360度,年共节省支出70.528万元。该企业在节约能源中,还实施循环用水,推进废旧资源的综合利用。去年已对一级水泵房采取恒压供水,安装变频器调节水泵转速,根据用水量改变水的流量,防止“跑、冒、滴、漏”现象,并在各空调室及空压机房安装回水管,使水资源循环利用,使日用水量由原来800吨减为500吨,日节水300吨,大大提高了资源利用率,提升了产品附加值。