大庆石化腈纶厂QC小组 给日本针梳机做“手术”
生意社8月20日讯 “车间QC小组解决了毛条针梳机清洁辊上的绕毛,真是帮了操作人员的大忙了!”大庆石化腈纶厂的车间岗位员工高兴得冲着设备主任曲彦书、工人技师吴忠华竖起了大拇指。
大庆石化公司腈纶厂毛条二车间使用的OKK针梳机,是上世纪80年代从日本引进的毛条生产设备,在当时属于比较先进的设备。但是,由于针梳机梳箱清洁系统存在缺陷,针梳机常常由于绕毛而停车,严重影响设备运行与产品质量。维修工不断修理,操作工更是苦不堪言。为此,毛条车间的技术人员想了许多办法控制针梳机绕毛问题,但收效甚微。最后,操作工为了操作方便,干脆将清洁滚刷捆在梳箱定位横梁上,以维持设备的正常运行。
为了从根本上解决困扰工厂10多年的难题,今年6月,设备主任曲彦书和工人技师吴忠华勇敢请缨。他们组织成立了QC攻关小组,详细分析针梳机梳箱的结构特点。经过无数次的测绘、设计,攻关小组画出了十几张改造图纸。经反复推敲和实际做件实验,攻关小组最后确定了一套既符合梳箱构造特点,又节约成本的可行方案。他们将上梳箱清洁器轴向定位、上下定位、前后定位,把原来不易清洁的滚刷换成体积小、方便清洁的扁平毛刷。
定位后的清洁器与上梳箱针板之间紧密接触,毛刷上的毛有效地刺入针板背5毫米,扁平毛刷不断刺入滚动的针板,将产生的短毛刷起,此后再由吸尘设备吸入吸尘箱。改造后的梳箱清洁器安装在HL-6针梳上,现已试运行近两个月,效果良好。
此次针梳机梳箱清洁器的成功改造,不仅有效减少了针板绕毛次数,减轻了操作工的劳动强度,而且延长了针梳机的针板使用周期,降低了备件消耗,使设备运转率有了明显提高。此外,毛条生产过程中产生的毛粒、毛片大大减少,毛条产品质量得到提高。
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编辑:芦苇