安庆石化备足优质粮草助丙烯腈新装置开工
目前,安庆石化炼化一体化重要扩建项目——13万吨/年II套丙烯腈装置,正处于紧锣密鼓的开工阶段。安庆石化炼油一部为备足优质丙烯“粮草”,保证II套丙烯腈装置顺利开工,该部两套气分系统开足马力,日加工近1700吨液化气,日产近550吨优质丙烯,均创历史水平新高。
多措齐举,备足“粮草”。炼油一部两套气分系统一直为老丙烯腈装置提供原料丙烯,II套丙烯腈新装置开工后,原有的液化气加工量、丙烯产量已满足不了现在的生产需求。丙烯主要是从液化气中加工分馏出来的高附加值产品。该部两套催化装置首先满负荷加工原料油,多产液化气,为增产丙烯奠定实力。同时,两套催化装置改变生产方案,从优化原料油反应操作入手,提高反应温度和料位,增加原料油反应深度,且卸出再生器内部分平衡催化剂,缩短新鲜催化剂加料时间,保证催化剂高活性,为增产丙烯创造有利工艺操作条件。在两套气分各精馏塔里,液化气要经过多次分馏加工。岗位职工精心操作,对精馏塔压力、各部位温度等工艺参数进行整体优化,提高各塔分离精确度,避免塔底产品、塔顶丙烯交叉重叠,确保丙烯从液化气里尽数“释放”,减少产品流失。12月份,该部丙烯日产量比11月份提高近30吨。
精细勤调,确保质优。生产过程中,丙烯要控制硫含量、纯度等质量指标。该部两套催化装置及时更换液化气脱硫醇各部位碱液,加注催化剂,提高碱液循环量,保证液化气脱硫醇效果,减少丙烯中的硫含量。同时跟踪化验成绩,对有异常的样品,不仅联系加样分析,还及时微调塔顶回流量、底热源量,按工艺指标控制好各塔工艺参数,确保各塔平衡操作,保证丙烯纯度在厂控指标98.5%以上。12月11日,循环水温度上升,两套气分各部分塔顶冷却器冷后温度也同步上升,为不影响丙烯精馏效果,岗位职工联系生产调度的同时,及时到现场开大循环水,避免了操作平衡打破,引起的丙烯质量波动