[纱线知识]竹节纱生产工艺浅析
由步进电机驱动前罗拉变速系统,特别在设计的竹节密而短时,其设计竹节节长和节距与实际差异太大,由于步进电机驱动的实际前罗拉高速和低速转换的反应慢,而且实际锭速由于电机实际速度与额定速度的差异,工艺设计捻度与实际捻度差异较大,故需特别关注。实际工艺设计捻度要参考实测捻度来调整,以确保竹节纱的强力。
竹节纱生产中,由于竹节处的捻度偏小,纤维间抱合力差,后加工过程中易拉断头,故捻度设计较普通纱大。由此带来的问题是,络纬整经工序形成小辫子纱多,为此可采取加湿放置24h以上,采取合适的退绕方式,严重时蒸纱定捻来防止小辫子的产生。
6竹节纱的卷绕工艺
纺竹节纱选择钢丝圈应考虑竹节纱粗度大的特点,要选取纱线通道大,而圈重适中的钢丝圈,圈重偏重可增加卷绕密度,但易造成竹节处强力弱环断头。因此,合适的钢丝圈是降低断头的主要因素。
竹节纱的成形工艺由于竹节的影响,卷绕密度比较小,因此级升要比正常纱快,为防止管纱密度小,络筒脱圈,应适当增加卷绕螺距,防止坏纱和质量问题。
7竹节纱的测试
竹节纱号数的测试:竹节纱测试时只能测试其综合号数,当竹节设计在100m内的个数及其节粗和节长以100m为一段其差异不大时,就以100m测定其号数;反之差异大时可以200m测定其号数,以降低差异。
竹节纱的捻度:由于存在着竹节处捻度小,基纱处捻度大的差异,故在捻度测试长度250mm以内,能放置几个竹节时统一放置几个竹节试捻度。否则测出的捻不匀大,也很难代表竹节纱平均捻度水平。
竹节纱的强力试验:同样存在着和捻度试验一样的问题,由于竹节处捻度小,纤维抱合力差,易拉脱,而基纱处捻度大,强力高,故在单纱强力测试长度500mm以内,能放置几个竹节的,统一放置几个竹节试验强力;否则测出的单纱强力不匀大,也很难代表竹节纱的强力水平,对后加工及成纱强力无指导意义。
8结语
竹节纱的生产与正常纱有许多不同的地方,从其综合号数、捻度等到纺成纱后的测试方法,都需要逐步完善。竹节纱节长、节粗、节距三个参数的设计更是一项复杂的工作,还需不断探索。